四面行位加斜顶
很久没有更新我的博客了,今天终于挤出来点时间来秀下我刚刚设计完的一套模具, 这个难度对于高手来说不算什么,但是对于我来说确是一个很大的进步, 这个产品胶位比较厚1.9mm 面盖四面都有行位,里面有4个斜顶!
很久没有更新我的博客了,今天终于挤出来点时间来秀下我刚刚设计完的一套模具, 这个难度对于高手来说不算什么,但是对于我来说确是一个很大的进步, 这个产品胶位比较厚1.9mm 面盖四面都有行位,里面有4个斜顶!
这个产品是一个装饰灯的内嵌筒,产品结构比较简单,就有四条58深的骨位。还有3个120°的行位,产品出1*2!
这个产品也是很简单的,但是客户要求开2*4而且颜色不同,吸水口进胶!所以就做了这个结构 模具已经交付生产,目前没有什么问题反映,以后再跟进!
这次的这个是我学设计一个月后的作品,塑胶材质是ABS产品是一个灯具,产品是简单的,就是有一圈倒扣! 以前见过尼龙料的做过那么大的倒扣,但是ABS还是没有见过,这次和老板他们一起商量后,觉定用强脱的方式来脱模,如下图! 产品可以顺利脱模,模具现在已经交付生产了,唯一的一个缺陷就是脱模的时候有很大的响声!
一个设计高手不是成功堆起来的,而是失败铸就的,当然前提是这个人没有被压垮!我不怕揭自己的短,也不是炫耀自己,毕竟我现在也是个新手,终有一天我也会成为一个高手,因为我相信…… 2010年初,我刚开始学还不能分模,就请人分了这套模具。结构上有一些失误!现在总结下。 产品是一个按摩器的上下盖。 结构图 分型面压斜顶的结构是不够稳定的,从这里也体现出了我们对自己的模具有点不够信心,但担心四个扣高矮不一致而影响装配,所以才用了这个分型面压斜顶的这个结构,开始的两个月生产没有问题,后来全自动生产的时候就开始压模了! 后来,客户由于订单增多,于是又开了一套,这次是我设计了,做了一些优化,改斜顶,加虎口,加方铁高度10mm!
前2D和3D是分开处理图形的。2D的工程师负责2D图纸,排位,定料,冷却水道,顶针。3D的工程师负责分模,3D模架,所有零件都3D画出来,还要检查干涉。我负责3D部分,经常发现2D的工程师顶针钻到冷却水道导致漏水,好在检查出来,自己内部改过来就是了。要是图纸下发到模房,肯定被人骂傻瓜了。有一次工期很急,一块 大模仁 (复印机送纸板)钻好运水孔上电脑锣加工大面,加工一天以后发现运水孔穿到大面上。立即停机调查,是2D的工程师图纸出错了,结果模具材料+加工费一家伙算下来,损失 2 万 元。 3D的工程师只赶得及分好模具,来不及检查运水。 后来2D的工程师被罚上小黑板通告错误,罚3 晚6小时免费加班。 有时看见满满当当的小黑板, 错误真是罄竹难书啊。人要脸树要皮,上榜几次的工程师脸上挂不住了,自己跑路了。 我们在背后议论老板又干了一件大傻事,工程师的经验是靠许多的失败和大量的金钱物资损失堆出来的,错误已经发生无可挽救,要向前看。把工程师赶跑了,新人还会犯同样的错误。要知道一套上百个零件,随便一个零件出错都会出问题,只是大小而已。在模具厂里呆精神十分紧张。后来我改做结构了。有时发现有些工程师对模具不熟,画的产品做模难度大费用高,稍加改动就可以节省大量费用,在日后的模具,生产,加工,装配大有好处。这是要经验积累的。 要注意与客户沟通,如镶件是走产品圆角的外边还是内边,有人因为弄错了报废了一大块料,不见了1万元。记忆中最苦笑不得的例子是,客户传来3D 图,说要镜象,先是经理告诉主管,再主管告诉工程师,经过几道镜象后,工程师反复问过几次和确认,就开模,结果最终客户说没有镜象,可能是镜象之后又镜象,总之做错了,损失十几万。已经是很小心了,但是经过几道手脚后,还是做错了。做过几个大项目后,我明白人年纪大了,会变得罗嗦,一个问题会反复地讲,因为沟通不好出错的事情见的太多了,很多是无谓的损失,痛心啊!